熱電廠除霧器
概述:將亞硫酸鈣強制氧化為硫酸鈣。一方面可以保證吸收SO2過程的持續(xù)進(jìn)行,提高脫硫效率,同時也可以提高脫硫副產(chǎn)品石膏的品質(zhì);另一方面可以防止亞硫酸鈣在吸收塔和石膏漿液管中結(jié)垢。
在濕法工藝中
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- 廊青
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- LQ-19
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逯玉
將亞硫酸鈣強制氧化為硫酸鈣。一方面可以保證吸收SO2過程的持續(xù)進(jìn)行,提高脫硫效率,同時也可以提高脫硫副產(chǎn)品石膏的品質(zhì);另一方面可以防止亞硫酸鈣在吸收塔和石膏漿液管中結(jié)垢。
在濕法工藝中,煙氣的再熱問題直接影響整個FGD工藝的投資。因為經(jīng)過濕法工藝脫硫后的煙氣一般溫度較低(45℃),大都在露點以下,若不經(jīng)過再加熱而直接排入煙囪,則容易形成酸霧,腐蝕煙囪,也不利于煙氣的擴散。所以濕法FGD裝置一般都配有煙氣再熱系統(tǒng)。目前,應(yīng)用較多的是技術(shù)上成熟的再生(回轉(zhuǎn))式煙氣熱交換器(GGH)。GGH價格較貴,占整個FGD工藝投資的比例較高。近年來,日本三菱公司開發(fā)出一種可省去無泄漏型的GGH,較好地解決了煙氣泄漏問題,但價格仍然較高。前德國SHU公司開發(fā)出一種可省去GGH和煙囪的新工藝,它將整個FGD裝置安裝在電廠的冷卻塔內(nèi),利用電廠循環(huán)水余熱來加熱煙氣,運行情況良好,是一種十分有前途的方法。
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]
在濕法工藝中,煙氣的再熱問題直接影響整個FGD工藝的投資。因為經(jīng)過濕法工藝脫硫后的煙氣一般溫度較低(45℃),大都在露點以下,若不經(jīng)過再加熱而直接排入煙囪,則容易形成酸霧,腐蝕煙囪,也不利于煙氣的擴散。所以濕法FGD裝置一般都配有煙氣再熱系統(tǒng)。目前,應(yīng)用較多的是技術(shù)上成熟的再生(回轉(zhuǎn))式煙氣熱交換器(GGH)。GGH價格較貴,占整個FGD工藝投資的比例較高。近年來,日本三菱公司開發(fā)出一種可省去無泄漏型的GGH,較好地解決了煙氣泄漏問題,但價格仍然較高。前德國SHU公司開發(fā)出一種可省去GGH和煙囪的新工藝,它將整個FGD裝置安裝在電廠的冷卻塔內(nèi),利用電廠循環(huán)水余熱來加熱煙氣,運行情況良好,是一種十分有前途的方法。
據(jù)統(tǒng)計,1984年有SO2控制工藝189種,目前已超過200種。主要可分為四類:(1)燃燒前控制-原煤凈化(2)燃燒中控制-硫化床燃燒(CFB)和爐內(nèi)噴吸收劑(3)燃燒后控制-煙氣脫硫(4)新工藝(如煤氣化/聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)、液態(tài)排渣燃燒器)其中大多數(shù)國家采用燃燒后煙氣脫硫工藝。煙氣脫硫則以濕式石灰石/石膏法脫硫工藝作為主流。
自本世紀(jì)30年代起已經(jīng)進(jìn)行過大量的濕式石灰石/石膏法研究開發(fā),60年代末已有裝置投入商業(yè)運行。ABB公司的第一套實用規(guī)模的濕法煙氣脫硫系統(tǒng)于1968年在美國投入使用。1977年比曉夫公司制造了歐洲第一臺石灰/石灰石石膏法示范裝置。IHI(石川島播磨)的首臺大型脫硫裝置1976年在磯子火電廠1、2號機組應(yīng)用,采用文丘里管2塔的石灰石石膏法混合脫硫法。三菱重工于1964年完成第一套設(shè)備,根據(jù)其運轉(zhuǎn)實績,進(jìn)行煙氣脫硫裝置的開發(fā)。
第一代FGD系統(tǒng):美國和日本從70年代開始安裝。早期的FGD系統(tǒng)包括以下一些流程:石灰基流質(zhì);鈉基溶液;石灰石基流質(zhì);堿性飛灰基流質(zhì);雙堿(石灰和鈉);鎂基流質(zhì);Wellman-Lord流程。采用了廣泛的吸收類型,包括通風(fēng)型、垂直逆流噴射塔、水平噴射塔,并采用了一些內(nèi)部結(jié)構(gòu)如托盤、填料、玻璃球等來增進(jìn)反應(yīng)。
第一代FGD的脫硫效率一般為70%~85%。
除少數(shù)外,副產(chǎn)品無任何商用價值只能作為廢料排放,只有鎂基法和Wellman-Lord法產(chǎn)出有商用價值的硫和硫酸。特征是初投資不高,但運行維護(hù)費高而系統(tǒng)可靠性低。結(jié)垢和材料失效是最大的問題。隨著經(jīng)驗的增長,對流程做了改進(jìn),降低了運行維護(hù)費,提高了可靠性。
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自本世紀(jì)30年代起已經(jīng)進(jìn)行過大量的濕式石灰石/石膏法研究開發(fā),60年代末已有裝置投入商業(yè)運行。ABB公司的第一套實用規(guī)模的濕法煙氣脫硫系統(tǒng)于1968年在美國投入使用。1977年比曉夫公司制造了歐洲第一臺石灰/石灰石石膏法示范裝置。IHI(石川島播磨)的首臺大型脫硫裝置1976年在磯子火電廠1、2號機組應(yīng)用,采用文丘里管2塔的石灰石石膏法混合脫硫法。三菱重工于1964年完成第一套設(shè)備,根據(jù)其運轉(zhuǎn)實績,進(jìn)行煙氣脫硫裝置的開發(fā)。
第一代FGD系統(tǒng):美國和日本從70年代開始安裝。早期的FGD系統(tǒng)包括以下一些流程:石灰基流質(zhì);鈉基溶液;石灰石基流質(zhì);堿性飛灰基流質(zhì);雙堿(石灰和鈉);鎂基流質(zhì);Wellman-Lord流程。采用了廣泛的吸收類型,包括通風(fēng)型、垂直逆流噴射塔、水平噴射塔,并采用了一些內(nèi)部結(jié)構(gòu)如托盤、填料、玻璃球等來增進(jìn)反應(yīng)。
第一代FGD的脫硫效率一般為70%~85%。
除少數(shù)外,副產(chǎn)品無任何商用價值只能作為廢料排放,只有鎂基法和Wellman-Lord法產(chǎn)出有商用價值的硫和硫酸。特征是初投資不高,但運行維護(hù)費高而系統(tǒng)可靠性低。結(jié)垢和材料失效是最大的問題。隨著經(jīng)驗的增長,對流程做了改進(jìn),降低了運行維護(hù)費,提高了可靠性。
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